現狀調查:
1、 真空泵使用過程中容易出現超電流現象。
2、 真空泵使用效率低,原使用同時開3臺設備就可以達到設備要求。現在需要同時開4臺以上才能達到使用要求,能耗增加。
三、分析原因:
1、 設備老化,水環不穩,由于設備使用周期問題,所有配件或多或少存在一定磨損情況,水環工作不問題,使泵偏離了設計工況運行,出力下降,真空度下降。
2、 液環真空泵裝配間隙要求在非常小,葉輪與側蓋之間長期工作磨損,增大了葉輪邊緣與筒體和側板之間的距離,公差間隙過大,葉輪與側蓋之間的總間隙不能超過0.30~0.40mm,現在單側間隙已經超過了0.50m,圓盤磨損嚴重,泵體被氣蝕打的凹凸不平,直接導致真空泵的真空度下降。
3、 2BEA-253 -75KW 標準氣量40m3/min 真空度-0.098mpa
真空泵長時間使用后,已經存在結垢現象,將泵殼空間堵塞或是柔性排氣板有水垢堵塞情況,氣量已經達不到出廠的標準。
4、 電機電流波動大,現在使用真空泵電機電流往復波動且軸承溫度較高,檢修時發現前端的密封盤根已經硬化成型,軸套有嚴重磨損的現象,軸向有多道溝痕,最深處溝痕約0.3mm。參考泵的性能曲線,軸功率的最大進氣壓力在24~30kpa之間。若以核定工況下進氣壓力為8kpa,由于軸端漏入空氣而使真空泵入口實際壓力升高至26kpa計算,查得功率曲線得,進口壓力為26kpa時的功率是進口壓力為8kpa時功率的1.2~1.3倍,則電機輸出電流為額定電流的1.2~1.3倍,所有因有軸向力的存在,電機電流波動的情況基本相符。
四、目標論證:
必要性:真空泵的運行直接維系設備的安全運行及經濟效益,其設備故障必須根治,迫在眉睫。
可行性:對設備進行全面檢修或更換新設備保證系統正常運行
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